碳酸饮料厂VOCs废气处理方法|碳酸食品饮料厂厂废水处理案例:废水处理

碳酸饮料厂废气废水处理工艺流程与典型案例分析

碳酸饮料厂废气废水来源及成分

碳酸饮料生产过程中产生的废气废水主要来源于以下几个环节:

废气来源及成分:

原料处理环节:糖浆制备、香料添加过程中挥发的有机气体

碳酸化过程:二氧化碳泄漏及混合过程中排放的气体

灌装环节:灌装过程中挥发的少量有机溶剂

锅炉房:燃煤或燃气锅炉产生的燃烧废气

清洗消毒环节:使用消毒剂产生的挥发性气体

主要废气成分包括二氧化碳(CO₂)、挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)以及少量粉尘废水处理

废水来源及成分:

设备清洗废水:包括生产线、储罐、管道等的清洗废水

地面冲洗水:生产车间地面清洁产生的废水

灌装区废水:灌装过程中溢出的饮料及冲洗水

冷却水系统排水:循环冷却水系统的定期排水

生活污水:员工生活区产生的生活污水

主要废水成分包括糖类、酸类(柠檬酸、磷酸等)、香料残留、洗涤剂、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、生物需氧量(BOD)以及少量油脂废水处理

碳酸饮料厂废气处理工艺流程

碳酸饮料厂的废气处理通常采用组合工艺废水处理 ,根据废气性质不同可分为以下几种处理方式:

有机废气处理工艺

活性炭吸附+催化燃烧工艺

工艺流程:废气收集→预处理(除尘、除湿)→活性炭吸附→脱附→催化燃烧→达标排放

处理效率:VOCs去除率可达90%以上

锅炉烟气处理工艺

选择性催化还原(SCR)+湿法脱硫工艺

工艺流程:烟气→除尘→SCR脱硝→湿法脱硫→烟囱排放

处理效率:NOx去除率85%以上废水处理 ,SO2去除率95%以上

二氧化碳回收工艺

变压吸附(PSA)或膜分离技术

工艺流程:废气收集→压缩→净化→分离→液化储存

回收率:可达80-90%

恶臭气体处理工艺

生物滤池或化学洗涤工艺

工艺流程:废气收集→预处理→生物滤池/化学洗涤→排放

处理效率:恶臭物质去除率80-95%

碳酸饮料厂废水处理工艺流程

碳酸饮料废水具有高糖分、易生化等特点废水处理 ,通常采用"物化+生化"组合工艺:

预处理工艺

格栅→调节池→气浮/沉淀

主要去除大颗粒悬浮物和调节水质水量

生化处理工艺

厌氧处理(UASB/IC)+好氧处理(AAO/MBR)

工艺流程:调节池→厌氧反应器→好氧反应器→二沉池→消毒

COD去除率:85-95%

深度处理工艺

活性炭吸附/臭氧氧化/膜过滤

适用于高标准排放或回用要求

出水COD可降至30mg/L以下

污泥处理工艺

污泥浓缩→脱水→处置

常用脱水设备:板框压滤机、离心脱水机

碳酸饮料厂废气废水处理典型案例

案例一:华东某大型碳酸饮料生产企业废水处理工程

客户背景

该企业为国际知名品牌碳酸饮料在华生产基地,日产量达500吨,废水排放量约800m³/d废水处理 。由于当地环保标准提高,原有处理设施无法满足新的排放要求。

处理难点

废水COD浓度波动大(800-3000mg/L)

含糖量高废水处理 ,易导致生化系统酸化

磷酸盐含量较高废水处理 ,需专门去除

厂区空间有限废水处理 ,需紧凑型处理方案

处理工艺

采用"调节池+高效气浮+IC厌氧反应器+AAO好氧工艺+MBR膜系统"组合工艺废水处理 ,具体流程如下:

废水经机械格栅去除大颗粒杂质

进入调节池均衡水质水量

高效气浮去除悬浮物和部分COD

IC厌氧反应器处理高浓度有机废水

AAO工艺进行脱氮除磷

MBR膜系统保障出水水质

部分出水经臭氧消毒后回用

处理效果

进水COD平均2000mg/L废水处理 ,出水COD<50mg/L

磷酸盐从15mg/L降至0.5mg/L以下

氨氮从30mg/L降至1mg/L以下

回用率达到40%废水处理 ,年节约水费约50万元

系统运行稳定废水处理 ,自动化程度高

案例二:华南某碳酸饮料厂废气治理项目

客户背景

该厂主要生产多种口味的碳酸饮料,年产量约20万吨废水处理 。由于厂区位于居民区附近,废气排放问题受到周边居民投诉,急需进行废气治理升级。

处理难点

废气成分复杂废水处理 ,含VOCs、CO2、少量异味物质

废气排放点分散废水处理 ,收集难度大

需要回收有价值的CO2气体

厂区空间有限废水处理 ,设备需紧凑布置

处理工艺

采用"分类收集+分级处理"的综合治理方案:

CO2回收系统:

采用变压吸附(PSA)技术回收灌装车间CO

回收纯度达99.5%废水处理 ,直接回用于生产

回收量约5吨/天废水处理 ,年经济效益约200万元

VOCs处理系统:

沸石转轮浓缩+RTO焚烧工艺

处理风量50000m³/h

VOCs去除率>98%

异味处理系统:

化学洗涤+生物滤池组合工艺

主要处理配料间和污水处理站废气

恶臭浓度从2000(无量纲)降至100以下

锅炉烟气处理系统:

低氮燃烧+SCR脱硝+湿法脱硫

NOx排放<50mg/m³废水处理 ,SO2<35mg/m³

处理效果

VOCs排放浓度从120mg/m³降至8mg/m³

CO2回收率达到85%废水处理 ,年减排约1800吨

异味投诉率下降95%

全部废气排放指标优于国家标准

年节约成本约300万元(含CO2回收价值)

碳酸饮料厂环保治理经验总结

通过对多个碳酸饮料厂废气废水处理案例的分析废水处理 ,可以总结出以下经验:

源头控制至关重要

改进生产工艺减少污染物产生

加强设备密封减少CO2泄漏

实施清洁生产降低废水浓度

分类收集分级处理

不同性质的废气废水应分开收集

根据污染物特性选择适宜的处理技术

高浓度废水优先考虑厌氧处理

资源回收创造价值

CO2回收既能减排又能创造经济效益

废水处理后的沼气可用于锅炉燃料

处理出水可考虑回用降低水耗

自动化智能控制

采用PLC或DCS控制系统实现自动化运行

安装在线监测设备实时监控排放情况

建立环保设施运行管理数据库

全生命周期考量

选择运行稳定、维护简便的处理工艺

考虑设备的使用寿命和更新成本

预留升级空间应对未来标准提升

随着环保要求的日益严格,碳酸饮料生产企业应更加重视废气废水治理工作,采用先进可行的处理技术,实现经济效益与环境效益的双赢废水处理 。未来,随着技术的进步,更高效、更节能的治理技术将在碳酸饮料行业得到广泛应用。

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.runxun.net.cn/post/147.html